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地埋式一體化MBR污水處理設(shè)施
  • 發(fā)布日期:2020-05-11      瀏覽次數(shù):965
    • 地埋式一體化MBR污水處理設(shè)施

      MBR膜組件作為現(xiàn)如今污水處理中主要設(shè)備之一。我們在其運行之前應當做好哪些檢查準備工作呢?
      1、調(diào)試
      設(shè)備安裝完畢后,進行調(diào)試。對各種設(shè)備進行空車調(diào)試,達到要求才能轉(zhuǎn)入下一步,高度經(jīng)過以下過程:
      (1) 設(shè)備安裝后,先進行清水聯(lián)動試車考察設(shè)備運行狀況,并做好記錄:
      第步,先開動風機向反應池供氣,觀察風機運行情況,曝氣系統(tǒng)工作情況。
      第二步,向反應池中充入清水至滿足浮球開啟控制的要求水位高度(當反應池內(nèi)水。到達浮球低水位以上時,自吸泵自動開啟,當水位降至浮球低水位時,自吸泵自動停止)
      第三步,對各種設(shè)備進行帶負荷調(diào)試運行1小時,直到設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。
      注意:以上過程中出水泵只在第三步試出水5分鐘,觀測出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情況,不得長時間開出水泵。


      (2) 微生物馴化培養(yǎng)直至水質(zhì)達標:
      第步,通入污水達到高水位,通入污水的同時開動風機,建議接種活性污泥以加快培養(yǎng)過程,并加入適量養(yǎng)料進行悶曝。
      第二步,當反應池內(nèi)污泥濃度超過8000~10000mg/l,并且活性污泥性狀較好時,開啟抽吸泵并使其處在自控狀態(tài),此時出水量不要太大,控制在額定值的1/3左右。同時控制進水與出水量一致。
      第三步,當反應池內(nèi)污泥濃度超過15000mg/l時且出水水質(zhì)達標后才可以調(diào)整出水量達到額定值。
      以上過程,當污水溫度為15-20攝氏度時,此階段大約需要30天時間。
      通過接種污水處理廠的活性污泥使反應池初始污泥濃度為15000mg/l時,可以縮短微生物馴化培養(yǎng)時間1/3到1/2左右,冬季培養(yǎng)可能需要30-45天時間。
      2、正常運行
      啟動設(shè)備前應作好準備工作,MBR采用自動和手動兩種控制模式,初期運行控制真空表的真空度小于0.01MPA。
      自動模式時,抽吸水泵依據(jù)設(shè)定的程序以下面的方式自動運行。


      地埋式一體化MBR污水處理設(shè)施1) 抽吸水泵與風機聯(lián)動,風機停,抽吸水泵自動停。
      2) 當水位到達MBR池低水位以上時抽吸水泵啟動,清水池高位時停止,風機和自吸泵聯(lián)動,并且按照運行8分鐘,停止2分鐘的方式周期運行。
      A:當氣壓表的負壓達到0.04MPA時。
      B:當水位到低水位以下時,自吸泵停止但是風機運行,任何情況下只有風機運行時,自吸泵才運行。
      C:當膜堵塞造成真空表的真空度大于0.05MPA時停機清洗后,手動才能復位,
      正常情況下處理生活污水的MBR反應池內(nèi)污泥濃度為10000-15000mg/l,溶解氧平均濃度0.6mg/l.
      注意:MBR系統(tǒng)正常工作環(huán)境溫度應在5-40攝氏度范圍,環(huán)境溫度低于0攝氏度時,停止運行時必須放掉系統(tǒng)內(nèi)的存水,以免結(jié)水,同時清水應*浸沒膜組片且必須存放在冰點以上環(huán)境中,否則易造成設(shè)備和膜組片久損壞。
      在下列情況下開啟抽吸泵出水,對膜組器的損壞十分嚴重,影響組器的壽命;
      1) 反應器水位不淹沒組器
      2) 反應器活性污泥不正常
      3) 在曝氣停止的情況下。

      A/O內(nèi)循環(huán)生物脫氮工藝特點
      根據(jù)以上對生物脫氮基本流程的敘述,結(jié)合多年的廢水脫氮的經(jīng)驗,我們總結(jié)出(A/O)生物脫氮流程具有以下優(yōu)點:
      (1)效率高。
      該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經(jīng)生物脫氮后的出水再經(jīng)過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。
      (2)流程簡單,投資省,操作費用低。
      反硝化在前,硝化在后,設(shè)內(nèi)循環(huán),以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分;曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進一步去除,提高了處理水水質(zhì);A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內(nèi)循環(huán)液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態(tài)。

      該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設(shè)置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產(chǎn)生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。
      (3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。
      如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是為經(jīng)濟的節(jié)能型降解過程。
      (4)容積負荷高。
      由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術(shù),有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。
      (5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。
      當進水水質(zhì)波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。

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